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鹽城騰飛環(huán)?萍加邢薰
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水泥窯電除塵超低排放的改造 |
2021/6/19 閱讀次數(shù):[836] |
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水泥窯電除塵超低排放的改造
隨著水泥行業(yè)粉塵排放要求的日益提高,早期設(shè)計的電收塵器已不能滿足新的排放標準。某水泥廠的兩條2500t/d生產(chǎn)線,窯頭窯尾均采用電收塵,為滿足新標準的排放要求,我們分析了影響水泥窯電收塵器除塵效率的主要因素, 認為水泥窯電收塵器的除塵效率除了與除塵器初始設(shè)計的排放標準有關(guān)外,在很大程度上還與內(nèi)部結(jié)構(gòu)的完好、電氣控制系統(tǒng)的技術(shù)性能、粉塵特性等有著重要的關(guān)聯(lián)性。為此,組織相關(guān)部門, 多次對國內(nèi)外各類除塵方案和技術(shù)進行研究判析,在電改袋、電改電、電袋復合三種方案中,選用了 “電改電”的超低排放改造方案。
>>>改造方案<<<
1.1 除塵器本體內(nèi)部
(1)將一、二電場陰J線由原來的V15線全部更換成一種新型電暈線,第三電場陰J線由原來的V15線全部更換成圓鋼V15加強線。電暈陰J線根據(jù)放電強度及電流密度分布的均勻性程度的差異具有不同的作用,電暈線的選用至關(guān)重要。針對不同特點,技術(shù)上對電暈線的關(guān)鍵要求有兩點,一是牢固可靠,二是電氣性能好。新型電暈線可保證在運行中不斷線,而且它的電暈電流大,起暈電壓低, 尤其重要的對提高陽J板的Y效利用率和防止反電暈的產(chǎn)生效果十分明顯,由于它主要靠芒刺J端放電,電風強烈,所以即使在高粉塵濃度條件下,也不會產(chǎn)生電暈封閉。
在D一、二電場,由于含塵量較高,采用電暈電流大的新型電暈線,其芒刺附近電風強烈,所以可Y效的防止D一、二電場的電暈封閉現(xiàn)象。提高對經(jīng)過一二電場粉塵的荷電效率,使粉塵在經(jīng)過一二電場時,即能完成80%~90%的除塵效率;第三電場 則采用電流密度均勻性程度J好的V15加強J線, 防止高比電阻狀況下的反電暈或局部反電暈現(xiàn)象的發(fā)生,也不會因過大的電暈電流而使振打清灰更為困難。
(2)對陽J系統(tǒng)陽J板進行補、焊、加固,對限 位卡子、板底部緊固螺栓檢修,對J排定位、J排同J距、平面度調(diào)整等進行檢修。
(3)對陰J加熱系統(tǒng)檢修,陰J懸掛裝置的清 理,絕緣套管檢修,陰J框架檢修,異J距檢測與調(diào)整等。
(4)對入口分布板進行校正檢修。氣流分布的均勻程度,直接關(guān)系到除塵效率,特別是在高粉塵濃度、高比電阻及高除塵效率的要求下,氣流分布的均勻性程度顯得尤為重要,為了使流入電場的含塵氣體均勻經(jīng)過電場,B須對入口分布板進行檢修和校正。
(5)絕緣子、瓷轉(zhuǎn)軸保護措施。一般工況起動低負壓運行時,此時進入電除塵器的煙氣溫度低、負壓低,煙塵容易吸附在瓷軸和絕緣子上,如除塵器開始升壓投運,則容易產(chǎn)生瓷套、瓷軸被高壓擊 穿,B須給瓷套、瓷軸設(shè)置熱風吹掃裝置,使油霧與低溫進入不到瓷套、瓷軸所在空間。此外對絕緣子小室單獨加熱,并設(shè)置準確的溫控裝置,一方面保證了絕緣子室加熱穩(wěn)定性和可靠性,另一方面,由于加熱范圍減少,Y效地延長了電加熱器的壽命,減少電除塵器的耗電。
(6)對三電場部分部位進行特殊處理,防止拉鏈機漏風將粉塵從下料槽不經(jīng)電場逃逸到出風口,隨氣流排出。
1.2 除塵器本體外部
要保證殼體完好,對破損漏風進行Y效的檢修。為了防止電收塵器內(nèi)氣體結(jié)露,對電收塵器外殼敷設(shè)保溫層,選用巖棉氈或新型超細玻璃棉氈等材料進行保溫。灰斗和頂蓋的保溫尤為重要,灰斗保溫不好易引起下灰不暢。頂蓋保溫除保證保溫層厚度和嚴密不漏風外,我們采取在沉淀J懸掛角鋼上鋪一層3mm厚鋼板,然后在鋼板上鋪一層100mm厚的巖棉氈,以增加保溫和密封效果,防止氣流進入沉淀J上部與頂蓋之間的無電場區(qū)造成氣流短路。
1.3 振打部分
振打部分是電收塵重要的工作部件之一,其工作狀態(tài)和振打周期、頻率、強度的大小對收塵效率起著重要作用。沉積在電除塵器收塵J表面上的粉塵量,對收塵效果影響很大,尤其是窯頭,有時粉塵的高比電阻會導致其粘附性Z大,需要提高除塵器振打強度以Q除電J上的粉塵層,造成正常情況下的二次揚塵加大Z終降低除塵效率。振打方式不當及傳導力不足,清灰效果差,影響電暈釋放。
(1)將陰J頂部振打改為側(cè)部繞臂錘振打,使振打落點準確且可靠有力,使用效果良好。
(2)優(yōu)化振打系統(tǒng),采用陰陽J振打交叉進行, 前后電場分時及降功振打等措施,使J板J線始終 保持在Z佳電暈狀態(tài)。
(3)對第三電場實行短時快頻振打,X除二次揚塵,減少粉塵從未尾電場排出的機率。
1.4 控制電源
由于生產(chǎn)線原使用控制電源為工頻,功率偏小, 電源技術(shù)采用簡單的直流波形輸出,運行電壓偏低, 對粉塵荷電效率不高,無法Y效解決高比電阻粉塵 及應(yīng)對反電暈工況,根本無法達標低排放要求。除塵電源技術(shù)的先進與否,是整體除塵效率核心所在。
原有工頻電源工作頻率為50Hz,采用直流供電,控制系統(tǒng)進行可控硅調(diào)壓時,供電不連續(xù),無法應(yīng)對高比電阻粉塵,且工作電壓僅達到達30~40kV, 更換成新的“YP—BD—M型智能變頻脈沖電源”后,電場電壓已可以提升至60~72kV;運行電流比原工頻電源提高了1.5~2倍,火花后電壓恢F快。由于智能變頻脈沖電源采用直流疊加高幅值的脈沖,峰值電壓高,單位空間內(nèi)被激發(fā)的電子密度大,更加Y效轟擊粉塵粒子表面,從而使粉塵獲得更快的趨近速度,讓帶負電的粉塵到達陽J后,緩慢中和變成中性粉塵,有利于振打后粉塵剝離落入灰斗,提高除塵效率。在提高電場電壓的同時,能Y效提高對高比電阻粉塵和細微粒徑粉塵的荷電效率,大幅提高了電場的除塵效率,減少粉塵排放。
1.5 粉塵比電阻調(diào)節(jié)
電除塵器工作適宜的粉塵比電阻范圍是10 4~10“Q•cm,而窯頭余熱利用鍋爐投運之后,煙氣溫度從200℃以上降至90~130℃,粉塵比電阻從<10“Ω•cm上升到>10 12Ω•cm(見圖1),煙氣溫度在90~130℃范圍內(nèi),粉塵比電阻正處于J大值附近,只有適當增加煙氣中的濕度,使得粉塵比電阻降低到合適的范圍,除塵效率才能相應(yīng)提高。

圖1窯頭粉塵比電阻曲線
粉塵比電阻的合適阻值,直接關(guān)系到除塵效率。煤山南方水泥地處浙江長興地區(qū),全年氣候濕潤,粉塵比電阻比較適中,暫無需進行煙氣調(diào)質(zhì)。企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)線所處地理環(huán)境及氣候因素,尤其是北方和西部地區(qū),在進入秋冬季,空氣干燥和工況不穩(wěn)使入口溫度過高的時候,造成粉塵比電阻過高,容易導致排放超標,在對窯頭電除塵器進行技術(shù)改造后,為穩(wěn)定的達到排放要求,應(yīng)對窯頭除塵器入口粉塵進行比電阻調(diào)節(jié),來提高除塵效率。
通過上述技術(shù)改造和措施,改造前后的粉塵排放在線監(jiān)測結(jié)果)見圖2。

圖2改造前后的在線監(jiān)測對比
>>>結(jié)語<<<
煤山南方水泥的電除塵器技術(shù)改造是利用停窯檢修期間完成的,為驗證智能變頻脈沖電源的除塵效率,除塵電源是在生產(chǎn)期間進行不停窯更換的,更換前在線監(jiān)測顯示粉塵排放為29.6mg/m³,更換后在線監(jiān)測顯示粉塵排放為4.5mg/m³,效果明顯。該套電除塵超低排放改造技術(shù)方案在國內(nèi)多條水泥生產(chǎn)線上應(yīng)用成功,效果良好。實踐證明,水泥行業(yè)原有的電除塵器,只要能確保除塵器本體各項工況完好,并合適的技術(shù)改造措施,配合生產(chǎn)工藝的嚴格把控,完全可以實現(xiàn)粉塵的超低排放。 |
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